加工車(chē)間廢氣處理改造設(shè)計(jì)說(shuō)明
時(shí)間:2015-07-29 來(lái)源:龍?zhí)┉h(huán)保設(shè)備 關(guān)鍵詞:廢氣處理改造設(shè)計(jì), 瀏覽:
導(dǎo)讀:加工車(chē)間廢氣處理改造設(shè)計(jì)說(shuō)明,廢氣處理改造設(shè)計(jì),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,除企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)需加強(qiáng)管理外,現(xiàn)有填料塔設(shè)計(jì)存在諸多問(wèn)題,風(fēng)機(jī)入口位置過(guò)低導(dǎo)致填料塔中循環(huán)液總量較小,采用PP材質(zhì)風(fēng)機(jī)導(dǎo)致故障率高,實(shí)際排風(fēng)效果不佳,風(fēng)機(jī)位于填料塔之前不利于設(shè)置檢測(cè)平臺(tái),因此后續(xù)改造中本方案要求企業(yè)更換現(xiàn)有PP風(fēng)機(jī)為玻璃鋼風(fēng)機(jī),同時(shí)將風(fēng)機(jī)位置改為后置式,并按規(guī)范要求增加檢測(cè)平臺(tái)、pH在線監(jiān)控和自動(dòng)加藥系統(tǒng)。...
(1)現(xiàn)有產(chǎn)品“三廢”污染嚴(yán)重
企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)產(chǎn)品中,氯磺化生產(chǎn)過(guò)程因投加氯磺酸,產(chǎn)生大量的HCl和H2SO4,其純度較低通常難以達(dá)到副產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),2-甲氧基-5-氨磺;郊姿峒柞グ坊^(guò)程產(chǎn)生大量的氯化銨和硫酸銨,酯化過(guò)程需加入濃硫酸作為催化劑,產(chǎn)生大量的含酸廢液,2-甲氧基-5-甲砜基苯甲酸在還原甲基化過(guò)程中需投加碳酸氫鈉、亞硫酸鈉,反應(yīng)過(guò)程生成硫酸鈉、氯化鈉高含鹽廢水,酸析過(guò)程投加硫酸將產(chǎn)生硫酸鈉廢水,其余產(chǎn)品均存在類(lèi)似情形,由于上述污染物凈化處理手段極為有限,難以通過(guò)物化、生化等手段進(jìn)行有效降解,因此處理成本較高。且太倉(cāng)地區(qū)屬太湖流域污染防治區(qū)域,對(duì)各類(lèi)高含鹽、高氨氮廢水排放管理要求極其嚴(yán)格,考慮到在該廠區(qū)企業(yè)已經(jīng)逐步停止氯磺化生產(chǎn),為此方案建議企業(yè)繼續(xù)維持現(xiàn)有生產(chǎn)方式,同時(shí)對(duì)廢水中氯化銨、硫酸銨進(jìn)行回收、精制處理,必要時(shí)停止胺化工藝生產(chǎn)步驟,從源頭降低廢水中氨氮含量。
(2)水真空泵技術(shù)落后
真空泵房區(qū)域共有30套水噴射真空泵,由于企業(yè)未對(duì)真空泵進(jìn)行密閉,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)廢水、廢氣無(wú)組織排放嚴(yán)重,其廢氣通過(guò)對(duì)真空泵房進(jìn)行密閉收集后未經(jīng)任何處理直接排放,上述做法嚴(yán)重違背了現(xiàn)行相關(guān)技術(shù)規(guī)范和管理要求,需立即予以整改。
根據(jù)《江蘇省化工行業(yè)廢氣污染防治技術(shù)規(guī)范》(蘇環(huán)辦2014年3號(hào)文),企業(yè)應(yīng)采用屏蔽泵、隔膜泵、磁力泵等物料泵替換現(xiàn)有水噴射真空泵輸送液態(tài)物料。因特殊原因使用壓縮空氣、真空抽吸等方式輸送易燃及有毒、有害化工物料,應(yīng)對(duì)放空尾氣進(jìn)行統(tǒng)一收集、處理。優(yōu)先采用無(wú)油潤(rùn)滑往復(fù)式真空泵、羅茨真空泵、液環(huán)泵等真空設(shè)備,有機(jī)物濃度較高的真空泵前、后需安裝多級(jí)冷凝回收裝置。如因工藝需要采用噴射真空泵或水環(huán)真空泵,應(yīng)采用反應(yīng)釜式或水槽式真空泵,循環(huán)液配備冷卻系統(tǒng)。
為此本方案提議企業(yè)首先采用隔膜泵等物料泵對(duì)甲醇、二氯甲烷等有機(jī)物進(jìn)行轉(zhuǎn)料,對(duì)雙錐干燥所配置真空泵,如干燥體系主要為有機(jī)廢氣的則應(yīng)采用無(wú)油立式真空泵,干燥體系為水相的則可維持水真空泵,對(duì)氯磺酸、硫酸、氨水等酸堿物料,可維持采用水真空泵,但要求企業(yè)優(yōu)先采用儲(chǔ)槽式水真空泵或反應(yīng)釜式真空泵。如東某企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所用真空泵,可供企業(yè)進(jìn)行參考。
除此之外,目前一種新型塔式水真空泵正得到廣泛使用,該真空泵由浙江新安江泵業(yè)公司研發(fā)。該真空泵在緩沖罐腔體(塔體上部空間)中置入兩級(jí)冷凝器,分別對(duì)進(jìn)、出口尾氣進(jìn)行冷凝處理,同時(shí)利用下塔體作為循環(huán)水箱,該真空泵具有占地面積小,密閉性能好等優(yōu)點(diǎn),杜絕了廢水、廢氣跑冒滴漏現(xiàn)象,建議企業(yè)予以重點(diǎn)關(guān)注。
此外對(duì)無(wú)油立式真空泵,方案要求進(jìn)入真空泵前尾氣需采用一級(jí)常溫水冷凝+一級(jí)冷凍鹽水冷凝,進(jìn)入真空泵之后由于設(shè)備壓縮做功導(dǎo)致尾氣溫度大幅上升,因此真空泵出口尾氣仍需繼續(xù)采用一級(jí)常溫水冷凝+一級(jí)冷凍鹽水冷凝,經(jīng)過(guò)上述措施處理后,物料中含有的有機(jī)溶劑回收率超過(guò)90%以上。
針對(duì)真空泵房廢氣直接排放現(xiàn)象,本方案要求對(duì)真空泵尾氣、車(chē)間污水池廢氣和雙錐干燥車(chē)間換風(fēng)廢氣進(jìn)行合并收集后再接入新增兩級(jí)填料塔堿洗后高空排放。
(3)投料口傘形罩設(shè)計(jì)存在缺陷
公司對(duì)車(chē)間各反應(yīng)釜投料口均設(shè)置了傘形罩對(duì)廢氣進(jìn)行收集,上述措施對(duì)廢氣收集具有一定的效果,但設(shè)計(jì)存在缺陷,導(dǎo)致廢氣收集效率欠佳,同時(shí)易影響投料操作。
為常州某企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)投料口側(cè)吸罩,該設(shè)計(jì)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程投料、取樣等工藝操作影響較小,同時(shí)確保廢氣收集效果良好,因此后期改造過(guò)程中,企業(yè)可加以參照并作出一定的改進(jìn)。
(4)現(xiàn)有凈化系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在缺陷
合成車(chē)間現(xiàn)有4套凈化處理系統(tǒng)均放置在樓頂,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研期間該4套凈化系統(tǒng)中有2套正常運(yùn)行,有2套未能正常運(yùn)行。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,除企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)需加強(qiáng)管理外,現(xiàn)有填料塔設(shè)計(jì)存在諸多問(wèn)題,風(fēng)機(jī)入口位置過(guò)低導(dǎo)致填料塔中循環(huán)液總量較小,采用PP材質(zhì)風(fēng)機(jī)導(dǎo)致故障率高,實(shí)際排風(fēng)效果不佳,風(fēng)機(jī)位于填料塔之前不利于設(shè)置檢測(cè)平臺(tái),因此后續(xù)改造中本方案要求企業(yè)更換現(xiàn)有PP風(fēng)機(jī)為玻璃鋼風(fēng)機(jī),同時(shí)將風(fēng)機(jī)位置改為后置式,并按規(guī)范要求增加檢測(cè)平臺(tái)、pH在線監(jiān)控和自動(dòng)加藥系統(tǒng)。
RCO/RTO蓄熱式焚燒設(shè)備
高效有機(jī)廢氣治理設(shè)備、運(yùn)行成本低、能處理大風(fēng)量中低濃度廢氣等特點(diǎn)
除塵設(shè)備
濕電除塵、運(yùn)行成本低、能處理大風(fēng)量中低濃度廢氣等特點(diǎn)
污染源與收集
濕電除塵、運(yùn)行成本低、能處理大風(fēng)量中低濃度廢氣等特點(diǎn)
活性炭吸附脫附裝置
高效有機(jī)廢氣治理設(shè)備、運(yùn)行成本低、能處理大風(fēng)量中低濃度廢氣等特點(diǎn)
低溫等離子設(shè)備
高效有機(jī)廢氣治理設(shè)備、運(yùn)行成本低、能處理大風(fēng)量中低濃度廢氣等特點(diǎn)
高級(jí)氧化設(shè)備
高效有機(jī)廢氣治理設(shè)備、運(yùn)行成本低、能處理大風(fēng)量中低濃度廢氣等特點(diǎn)
沸石轉(zhuǎn)輪
高效有機(jī)廢氣治理設(shè)備、運(yùn)行成本低、能處理大風(fēng)量中低濃度廢氣等特點(diǎn)